右幅桥39联箱梁首件工程施工总结

发布 2019-05-21 00:13:55 阅读 3490

在各级领导的正确指挥下,经过全体工作人员的不懈努力,于11月14日成功浇灌完成右幅桥39联箱梁(以下简称y39联箱梁)。11月20日拆模后,箱梁混凝土外观质量不理想,表现在混凝土接茬部位接缝不顺直、漏浆错台较严重;砼早、中期强度满足标准要求。总之,第一联箱梁总体来说是成功的,但是暴露的问题也很多。

主要是第一联箱梁钢筋制作安装及外观质量不理想,为了提高箱梁施工质量,按照合同期保质保量的完成合同要求箱梁施工任务。现按钢筋、模板、混凝土等工序总结存在的问题,提出整改措施,希望在第二联箱梁及后续施工中得到改进。

一、工程概况。

y39联箱梁采用现浇连续箱梁,跨径组合为4×30m,箱梁高度为1.8m。其中第跨底板宽4.

5m,顶板宽9.5m;第4跨底板宽4.74m,顶板宽9.

74m;顶板厚25 cm~55 cm;腹板厚90 cm~50 cm;底板厚62 cm~22 cm。整个4跨连续箱梁腹板有通长的预应力曲线管道12束,分上中下3排,横向分成4组(腹板每边各2组),顶板负弯矩在两跨间有管道12束,分纵向2排,横向分成6组,一联负弯矩总共36束。

二、施工简述。

y39联箱梁支架搭设从9月14日开始搭设,9月30日通过地基承载力、钢管及扣件、杆件安装、剪刀撑等全面验收;10月1日至10月6日进行了支架加载检测,支架整体刚性结构,沉降和自身变形很小,顺利通过验收。

10月7日y39联箱梁底板、腹板模板开始施工,10月13日通过验收;10月14日开始底板、腹板钢筋安装,10月20日完成钢筋安装及预应力管道预埋并通过验收;10月21日进行内箱模板安装,10月27日通过验收。y39联箱梁第一次浇筑(底板、腹板)于10月28日9:40点开始浇筑砼至18:

30点结束;整个浇筑过程用时8小时50分,实浇c55砼352m3,施工过程顺利。

10月29日开始内箱顶板模板安装,11月4日完成并通过验收;11月5日开始顶板钢筋安装,11月13日完成并通过验收。y39联箱梁第二次浇筑(顶板)于11月14日9:30点开始浇筑砼至16:

30点结束;整个浇筑过程用时7小时,实浇c55砼390m3,施工过程顺利。

y39联箱梁从支架的搭设到顶板混凝土的浇筑完成,历时2个月,暴露出我们在施工管理、施工工艺上都存在不足;通过第一联箱梁施工,各部门、作业队都必须进行深刻反省和改进,为后续箱梁施工的顺利进行打下基础。

三、 总体验评。

y39箱梁从钢筋加工安装到砼浇箱梁结束,严格按规范要求组织施工,施工过程按《箱梁施工专项方案》和《公路桥涵施工技术规范》进行。各道工序均达到预期的要求。从钢筋制作安装、钢筋焊接头和模板的平整度、构件的外形尺寸等各项技术指标合格率均达100%,该箱梁评为合格。

四、现浇箱梁施工流程图。

五、各工序施工工艺及存在主要问题和解决措施:

1、支架搭设。

y39箱梁承重部分支架采用自锁碗扣式钢管支架,满堂搭设。支架钢管采用φ48×3 .5mm碗扣式钢管,立杆间距为60cm×90cm(横向60cm,纵向90cm),水平杆间距120cm搭设。

整个y39联箱梁支架的搭设从9月21开始,到10月2日完成预压。

a)、存在问题:

第一层水平杆离地面过高,大于验收要求的600mm;

碗扣松动;顶托悬空过大(大于35cm);

部分碗扣材质锈蚀严重;

钢管壁厚不达标,锈蚀严重;

墩柱与支架之间的连接不够紧密;

剪刀撑没有通长设置;

b)、原因分析:

施工员、安全员、质检员监管力度不够;

支架作业队施工人员责任心不强;

进场材料没有质量证明书;

c)、解决措施:

加强支架从业人员质量、安全意识教育;

支架搭设工必须持证上岗;

在第一层水平杆下增加一道离地高度不大于300mm扫地杆。

检查碗扣的松动率,将松动的碗扣轻锤敲击锁死,保证一跨松动率小于4%。

顶托螺旋外露长度不得大于30cm,否则必须进行调整。

用游标卡尺检测,锈蚀度过大的能拆换的尽量拆换,不能拆换的在旁边增加一道立杆或横杆,下次坚决不准再用。锈蚀厚度小于0.5mm的刷漆或红丹进行防锈处理。

应根据箱梁底板与翼缘板的宽度定出支架的搭设宽度,尤其是翼缘板支撑系统必须按支架专项方案严格执行。

2、模板工艺。

箱梁底模、翼缘板底模采用2440×1220×180mm胶合板;腹板上下两端分别采用r750(上)和r300(下)弧形定型钢角膜,由5mm定型钢平模连接组成,每片长1250mm,分断处由连接螺栓进行连接;

内模支撑采用90cm门字架,为防止内模上浮设置钢管压件,模板采用1840×920×150mm胶合板拼装。

a)、存在问题。

模板衔接处错台严重;

接缝空隙较大;

底模拼接处翘头;

底支撑方木松动;

楞条外挑长度大。

b)、原因分析。

顶托与方木接头密贴不严实,有空隙及悬空现象;

模板尺寸有误差;

模板钉装因内应力影响、温差较大等原因产生不均匀变形;

c)、解决措施。

调整顶托螺旋,使木方紧压密贴无松动;

根据测量标高对错台、尺寸进行调整,使其偏差在规范规定范围内。

靠模时要调整好角度和尺寸;

接缝空隙可用玻璃胶密封;

钢筋垫块尽量放置在模板接缝处和翘头的地方,利用钢筋自重压实;

尽量减少拼缝,保证了底模表面的平整度。

3、钢筋制作安装。

钢筋焊接采用bx1-315和bx1-500交流弧焊机,焊接操作工使用技术过硬的焊接高手进行焊接操作,确保焊接接头合格率100%。

钢筋制作在钢筋棚内加工成半成品,运至现场进行成型。

a)、存在问题:

钢筋下料不规范,成型钢筋尺寸偏差较大;

锚垫板处钢筋切断太随意;

n12倒角钢筋因波纹管阻挡,未经同意任意改变钢筋形状和尺寸;

n14~n17架立钢筋未按要求设置;

锚下加强筋放置位置不准确;

b)、原因分析。

钢筋班人员流动性较大;

钢筋班钢筋制作人员未认真熟悉图纸,对施工尺寸和设计尺寸的关系掌握不到位;

钢筋班和其他作业班组沟通、配合意识不强;

质量意识淡薄;

c)、解决措施。

①加强对钢筋下料的控制,避免由此产生的质量问题,增加不必要的现场工作量;

②普通钢筋与预应力孔道有矛盾时可适当挪移普通钢筋,需临时弯起或切断的及时向项目部总工和技术人员汇报解决;

③n12倒角钢筋根据现场实际情况进行调整;

④n14~n17架立钢筋按设计进行增补;

⑤锚下加强筋的设置应在锚垫板弹簧范围内;

4、预应力波纹管、钢绞线安装。

y39联箱梁预应力束数量不多、但管道密集,各种钢筋相互干扰较大;在制造、运输和安装波纹管时容易变形、开裂、刺穿和接头多等缺点,故混凝土浇筑过程中容易造成成孔的预应力管道变形、进浆和堵管。而且在预应力钢筋穿束时容易将波纹管壁拉下造成穿束困难,甚至堵管;同时波纹管成孔的预应力管道线形定位容易偏差,造成管道摩阻系数大,对预应力张拉伸长量影响也较大;为此箱梁钢筋安装好n13、n13a筋即可穿波纹管,调整好线形后再焊接波纹管定位钢筋,直线段为100cm,曲线段为50cm。

a)、存在问题:

波纹管线形不流畅、管道线形定位偏差大;

波纹管壁有破损;

齿板槽口尺寸满足不了要求;

外露钢绞线防腐保护措施不得力。

b)、原因分析。

端、中横梁骨架筋、腹板钢筋下料不准确,造成管道宽度不够,管道间距小于设计间距;

顶板钢筋和端、中横梁钢筋标高控制不准,造成顶板波纹管起伏变化较大;

预应力管道和结构普通钢筋的相互干扰,线形控制困难;

布设波纹管时没注意小心保护,钢筋刺穿、电焊火星、踩踏等造成损坏波纹管。

齿板槽口箱模固定不牢靠,浇筑砼时造成上浮;

施工人员责任心不强。

c)、解决措施。

认真研读图纸,确定预应力管道处结构钢筋的安装方法和安装顺序;随时注意普通钢筋的安装,一旦波纹管受其影响可与钢筋班协商解决;

必须按照设计位置放线定位,事先加工好定位钢筋,按照一般直线段不大于100 cm一道定位钢筋来固定波纹管;曲线段应加密,特别是起弯点前后、最高点、最低点和接头位置等处均应增加定位钢筋,使其定位后不发生移动;

应每隔1 m~1.5 m用铁丝将波纹管绑扎在普通钢筋上,将整束波纹管线形调整好后,再用定位钢筋固定;

防止电焊等火花溅落到波纹管上,气割、电弧焊时防止烧伤管壁,必须远离波纹管;一定要在其附近气割、电弧焊时应该采用保护板(厚铁板或厚木板)隔离;安装好的预应力波纹管道上不能压重、踩踏;

破损处和两主管连接采用连接套管,要比被连接管稍微大一个型号,连接套管长度不小于50 cm(规范要求长度是内径5-7倍);将两主管(被连接管)的管头旋进连接套管,使其管口在连接套管的中间靠近,尽量密贴;套好后再用胶带纸将套管两头包裹严密、牢固;必须采用粘性好的牛皮胶带纸,不能采用透明薄型的胶带纸;

齿板槽口箱模必须绑扎在顶板钢筋上固定牢靠;

尽快完成预应力张拉施工;

必须加强施工人员责任心、工作必须仔细不马虎,派专人进行波纹管的连接、安装、定位和检查。

5、砼浇筑。

砼浇筑前做好准备工件,检查各施工机械是否完好,底模、顶模浇筑前用水冲洗干净;

准备工作做好后,开始浇筑砼,砼坍落度采用160-180mm。现场检测坍落度为:底板180mm,腹板170mm和160mm,顶板为170mm和16mm。

砼浇筑顺序为第一次浇筑先底板、后腹板,第二次浇筑顶板的浇筑工艺。现场施工工艺为:先浇底板砼,从两端向中间推进。

浇到一跨中间时开始浇筑腹板砼,两侧均匀对称下料,底板继续向前推进。腹板浇到一半时底板砼浇筑结束,浇筑过程呈阶梯状向前推进。第二次顶板浇筑同样采用从两端向中间推进。

箱梁顶板进行拉毛处理,拉毛方向为横向,不得纵向拉毛。浇筑砼时,注意不使振捣棒直接振捣波纹管,防止波纹管被捣破。

a)、存在问题:

腹板与翼缘板接缝痕迹明显;

底板、腹板有明显接缝痕迹;

有空鼓;凿毛不及时,处理不到位。

b)、原因分析。

第二次浇筑和第一次浇筑时间间隔太长,相隔了17天;

腹板与翼缘板模板接缝不严,造成漏浆;

底板、腹板浇筑时因中午工人吃饭停工,造成未能连续施工;

因漏振,造成此处砼不密实,出现空鼓;

质量意识淡薄。

c)、解决措施。

缩短两次浇筑的时间间隔;

模板安装好后,仔细检查,接缝处必须紧密;

加快砼浇筑速度,中间吃饭时间必须轮班,不准出现间断;

注意振捣要到位,由专人检查,用锤敲击模板面,当有空鼓声音时,此处砼不密实,需再补振,直至密实为止。