4锅炉节能技术改造项目奖励申请报告

发布 2019-08-14 03:49:55 阅读 8457

#4锅炉节能技术改造财政奖励项目申请报告。

根据国家***、财政部下达的《关于组织申报2008年第二批节能技术改造财政奖励项目的通知》精神,我公司#4锅炉节能技术改造项目拟申报国家节能技术改造财政奖励专项资金。现将有关情况报告如下:

一、基本情况。

一)企业基本情况。

山东百年电力发展股份****,是山东省首家“厂网分开”改制试点企业,成立于2000年10月30日,注册资本4.88亿元。公司主营电力、热力的生产经营,电力技术的开发、咨询、技术服务。

公司前身为山东龙口发电厂,是全国第一个国家和地方集资建设的大型坑口电厂,山东东部最大的火力发电厂,山东电网骨干电厂。公司现有职工2415人,原有6台机组,装机容量110万千瓦(增容后),其中:一期工程2×11万千瓦机组(##2);二期工程2×22万千瓦机组(##4);三期工程2×22万千瓦机组(##6)。

根据国家“上大压小”政策要求,#1机组已于2007年12月上旬关停,公司现有5台机组,装机容量99万千瓦。(详见附件1)

二)项目基本情况。

#4锅炉为现役锅炉,于1988年12月投产,运行时间较长,锅炉参数偏离设计值。额定负荷下主蒸汽温度比设计值低5~10℃,再热汽温度低10~15℃;锅炉排烟温度在170~180℃,远高于设计值140℃,影响锅炉效率2%以上;高负荷燃烧易造成水冷壁结渣;点火燃烧器点火不稳定;一次风压偏低,影响一次风管道的输粉。以上问题导致锅炉效率降低,机组能耗升高,检修维护费用增加,存在安全隐患。

(详见附2)

二、企业能源管理情况。

一)企业能源管理目标。

2005年,公司产品单位能耗完成373克/千瓦时,根据机组节能改造、四期1×60万千瓦机组扩建项目及风电项目规划情况,2010年四期机组建成投产后,公司产品单位能耗计划完成330克/千瓦时。

二)企业能源管理组织结构、人员及职责。

1、组织结构和人员。

公司成立了节能领导小组和**节能网络,形成了总经理统一领导、有关部门分工负责的工作机制。节能领导小组组长由总经理担任,副组长分别由生产和经营副总经理担任,领导小组成员由公司生产副总工程师和相关管理部室、运行和检修分场负责人组成。**节能网络成员由生产副总经理任组长,副组长由生产副总工程师、生产技术部和企划部负责人担任,网络成员由运行、检修、经营各专业专工组成。

公司设立专门节能工程师,管理公司内各项节能工作,在生产、运行、管理等部门设立兼职节能人员,管理节能事务。

2、管理职责。

1)节能领导小组职责。

负责贯彻执行国家节能方面的方针、政策、法律、法规、规程、标准等;

负责审定批准公司节能管理标准、实施细则和阶段节能指标,并组织贯彻实施;

每月召开一次节能工作会议,分析节能状况,检查节能计划实施情况,布置工作任务,协调各部门的节能工作;

负责审批企业节能奖励方案。

2)节能工程师职责。

根据国家有关规定和公司部署,组织拟订公司节能规划、年度计划与有关措施,并监督实施;

监控公司各项耗能指标动向,分析变化原因,组织讨论研究,制订和实施相应解决措施;

分析公司各项能耗指标的完成情况,定期组织节能分析,及时向领导小组汇报节能状况问题;

引进和推广新的节能成果和先进经验;

定期检查和指导公司各单位节能工作,提出阶段性检查、考核意见,提供领导决策;

按《统计法》及主管部门要求,做好节能统计工作,完成各种报表和总结,建立健全能源技术档案;

组织节能知识和技术培训,提高职工的节能意识和能力。

3)有关部室、分场、班组职责。

落实公司部署的各项节能工作;

结合自身实际,制订节能工作实施细则,组织完成有关项目,完成公司下达的各项节能任务和消耗指标;

及时保质保量完成公司下达的数据统计、定期报表、专业总结等工作,积累有关资料,建立健全节能技术挡案。

三)企业能源管理规章制度。

公司建立健全了能源管理规章制度,完善了能源管理文件体系,构建了科学的节能推进机制。制定实施了《燃料管理制度》、《计量管理标准》、《节能管理标准》及《综合统计管理标准》等规章制度,每年都制定和实施《双增双节工作计划》,开展“能效对标”活动,明确工作目标、工作要求及考核办法。长期以来,公司以制度为保障,正确处理节能与生产经营工作的关系,不断加大节能投入,逐步淘汰落后生产技术,完善节能型生产流程,有效提高了资源综合利用率。

四)能源计量器具的配备及管理情况。

公司根据能源生产和使用情况,配备了完整的能源计量器具。目前,电能ⅰ级计量器具12台,ⅱ级计量器具168台;水力ⅰ级计量器具1台,ⅱ级计量器具8台;煤炭ⅰ级计量器具3台,ⅱ级计量器具5台;燃油ⅰ级计量器具2台,ⅱ级计量器具2台;以上计量器具的配备率和完好率均达到100%。

公司制定了《计量管理标准》,成立了计量管理领导小组。在计量器具的分类,管理职能与分工,计量标准室及计量标准装置管理,计量器具购置、验收及建帐管理,计量器具的降级、封存、报废管理,分类使用管理,周期检定和抽检,计量数据管理和计量监督及奖惩管理等方面,均制定了严格的管理标准,严格按标准进行管理。

三、项目实施前用能状况。

一)项目实施前工艺流程和主要生产装置的规模。

1、工艺流程。

#4锅炉发电用煤炭由输煤皮带运至厂内贮煤场,再用皮带输送机送入主厂房原煤斗,经过磨粉、分离,煤粉送入锅炉燃烧。水源地来水经过滤、反渗透和离子交换后进入热力系统,给水在锅炉被加热成高温、超高压的蒸汽送入汽轮机做功,带动发电机发电,电能通过升压站送往电网。汽轮机蒸汽进入凝汽器,经冷却、除氧后送回锅炉循环使用。

发电工艺流程见下图:

2、主要生产装置规模。

#4锅炉额定蒸发量670吨,型号wgz-670/140-2;汽轮机为超高压、中间再热、三缸三排汽、凝汽式,型号n220-12.75/535/535;发电机型号qfsn-220-2;主升压变压器为强迫油循环风冷,型号sfps-260000/220。

二)项目实施前消耗的能源种类、数量。

#4锅炉消耗的主要能源是煤炭,2007年煤炭消耗量万吨。

三)项目实施前能源计量措施。

#4锅炉安装入炉煤分炉计量系统,机组原煤仓上煤时,通过输煤皮带上安装的犁煤器,控制煤炭流向#4炉原煤仓,安装在输煤皮带上的电子皮带秤将煤炭重量、速度和分炉信号传递给入炉煤分炉计量系统,据此称量每台锅炉的日上煤量,作为机组发电的日煤炭耗量。对应煤炭化验热值后,将日耗煤量折算为日标煤耗量。入炉煤分炉计量系统见下图:

四)项目实施前产品种类、数量和统计方法。

#4机组产品为电,2007年完成发电量11.52亿千瓦时。#4发电机安装ⅱ级**测量电能表,每天按电能表起、止表码,计算统计当天发电量。

采用日累加方法,统计计算月度、年度发电量。

四、项目拟采用的节能技术措施。

一)项目实施节能改造的工艺流程和主要生产装置。

#4锅炉节能改造方案。

#4锅炉节能技术改造不改变锅炉的生产工艺流程,只是对锅炉系统进行节能改造,降低煤炭消耗。其中:

#4炉高温再热器改造。提高高温再热器管材等级,增加受热面。包括更换管排、小集箱、密封装置及保温材料等,高再更换为t91材料,增加一圈高再管排,增强换热效果。

#4炉预热器改造。将目前的管式空气预热器改为回转式预热器,烟道作相应改造。

#4炉燃烧器改造。改变燃烧器喷口形状和截面、增加周界风结构、调整炉膛假想切圆等。

#4炉制粉系统改造。更换球磨机衬板及出入口料斗、排粉机叶轮,加装入口导流器降低节流损失,粗粉分离器改造。

#4炉其他改造。在高过高再区域两侧墙各增加3台过热受热面吹灰器,提高过热器、再热器的传热效率,降低排烟温度。

2、主要生产装置。

#4锅炉节能改造项目不改变生产装置规模。

二)项目改造后拟使用的能源种类、数量。

#4锅炉节能改造后,锅炉系统不改变所使用的能源种类,继续燃用煤炭发电。2008年,#4锅炉预计煤炭消耗量万吨。

三)项目改造后能源计量措施。

#4锅炉节能改造后,不影响机组的入炉煤分炉计量系统,继续采用改造前计量方式,计算入炉煤日耗量。

四)项目改造后产品种类和数量。

#4锅炉节能改造后,产品仍为电,2008年#4机组计划发电量14亿千瓦时。

五、项目节能量测算和监测方法。

一)项目节能量测算的依据和基础数据。

#4炉节能改造完成后,锅炉再热汽温比改造前提高10℃,再热温度每升高10℃,机组产品单位能耗(供电标准煤耗率,下同)降低1克/千瓦时。锅炉排烟温度由178℃降至133℃,排烟温度每降低10℃,机组产品单位能耗降低2.1克/千瓦时。

二)项目节能量测算公式、折标系数和计算过程。

#4锅炉节能技术改造完成后,按年发电量14亿千瓦时计算,年节能折标准煤吨标准煤。其中:

#4炉高温再热器改造年节能折标准煤1288吨。计算依据:

再热汽温升高10℃,机组产品单位能耗降低1克/千瓦时。

产品单位能耗降低值×〔发电量×(1-厂用电率)〕/100

(吨)#4炉预热器改造年节能折标准煤12172吨。计算依据:

排烟温度每降低10℃,机组产品单位能耗降低2.1克/千瓦时,排烟温度由178℃降至133℃,机组产品单位能耗降低9.45克/千瓦时。

产品单位能耗降低值×〔发电量×(1-厂用电率)〕/100

(吨)企业基本情况表金额单位:万元。